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在研發(fā)過程當中,東南大學發(fā)揮了本?蒲幸惑w化的優(yōu)勢,理念指導工作,依據(jù)現(xiàn)場的軋鋼設備條件創(chuàng)造性的設計出新的成分體系和相關(guān)的煉鋼、軋鋼工藝,成功試驗軋制出Φ13和Φ14的低合金高碳鋼熱軋盤條。軋鋼設備產(chǎn)品使用小方坯連鑄連軋的工藝軋制,明顯降低了成本;在冷卻過程中使用Stelmor風冷線,通用性比較強;盤條產(chǎn)品規(guī)格大,適合預應力鋼絞線的發(fā)展趨勢,各項檢測指標達到了二百三十公斤級產(chǎn)品的技術(shù)規(guī)格指標,本產(chǎn)品的成功試驗軋制也打破了國外在本域的世界壟斷,促進了中國高碳鋼盤條產(chǎn)品的升級換代,并推動了建筑工程、機械工程等下游行業(yè)的技術(shù)工藝革新。本軋鋼公司對所在區(qū)域內(nèi)的衛(wèi)生進行了全面治理,按照環(huán)保工作和定置管理對軋鋼公司車間內(nèi)的衛(wèi)生進行了清理、整頓,保證生產(chǎn)車間清潔有序。本軋鋼設備軋鋼公司還圍繞城鄉(xiāng)一體化環(huán)境綜合治理工作制定了管理措施,促進文明企業(yè)的創(chuàng)建。
本次試生產(chǎn)使用低P、S成分技術(shù),煉鋼使用分步脫氧技術(shù)。在生產(chǎn)前,煉鋼廠技術(shù)人員與東南大學多次交流,反復論證,確認冶煉操作方案,并對操作工進行專項培訓。試軋生產(chǎn)中,使用KR深脫硫操作技術(shù),確認入爐鐵水S含量小于五十ppm,轉(zhuǎn)爐使用廢鋼來降低回硫,通過LF爐使用適合堿度的頂渣,深一步的脫除鋼中的硫在三十ppm以下,轉(zhuǎn)爐采用雙渣操作,確保轉(zhuǎn)爐終點P不超過一百ppm,出鋼渣洗使P含量深一步的減少,合金化時使用雜質(zhì)含量較低的合金,減少合金回S、P;轉(zhuǎn)爐出鋼進行硅錳的預脫氧,RH真空進行鈦脫氧后,進行其他合金元素的合金化,后喂入鎂線,改變夾雜物的表面性質(zhì),抑制夾雜物聚集,促進夾雜物的分散和細化;使用全程保護澆鑄,降低澆鑄過程中元素的氧化和夾雜物的產(chǎn)生。該次試軋生產(chǎn)過程平穩(wěn),中間包溫度、大包自開、恒定速度澆鑄等多項技術(shù)指標均達到設計工藝目的,對板坯表面質(zhì)量達到滿意。